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接触氧化污水处理成套设备

更新时间:2021-05-26 00:00:00
价格:¥45000/套
品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊
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详细介绍

接触氧化污水处理成套设备

小型污水处理设备、大型污水处理设备、各种型号污水处理设备、各种工艺污水处理设备、各种标准的污水处理设备,鲁盛环保均加工、销售。

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水力停留时间对处理效果的影响

在温度为30 ℃时,考察了水力停留时间分别为18、24、36、48 h时污水的处理情况。

进水中油质量浓度在20~60 mg/L时,原油去除率随停留时间的增加而提高,不同停留时间下,出水中油质量浓度均低于10 mg/L。其中水力停留时间为48 h时,原油去除率可达到82%,平均出水油质量浓度为4.3 mg/L,这也基本说明了含油污水的生化降解速率较低,需要较长时间降解的结论。实验表明,工艺较适合的停留时间为24 h,该段实验内,在日均进水油质量浓度为39.6 mg/L时,出水油质量浓度在10 mg/L左右。

温度对处理效果的影响

选定工艺停留时间为24 h,采用整体工艺分阶段升温方式,考察温度对处理效果的影响,试验分为6个阶段,共历时2个月。其中温度为35~60 ℃,每间隔5 ℃作为一个考察阶段,试验的每个阶段首日升温2 ℃,次日升温3 ℃,稳定运行1 d后进行一周的监测。

实验过程中发现,运行温度达到55 ℃及以上时,从表观上来看,水解酸化及缺氧段反应器生物膜的生长情况良好,但接触氧化反应器由于受到温度条件的抑制,出现膜脱落现象。延长适应时间后,在温度提高到60 ℃时未出现系统崩溃的情况。在该反应器稳定运行阶段,COD和石油类的去除率均在70%左右,并没有因为温度的上升而有明显变化,表现出普通生物污泥驯化后处理含油污水较好的高温适应能力。
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 进水油含量对处理效果的影响

因实际工艺过程中,水解酸化段温度高,之后的处理段温度降低。根据污水处理厂的实际温度,实验中,控制水解酸化段温度为53 ℃,接触氧化段和缺氧段温度为35 ℃,停留时间为24 h。其间,采取按比例稀释原水的方式,以间隔7 d为一阶段,调节1次进水油含量,各阶段的平均油质量浓度分别为15.7、28.8、42.5、58.9、139.5 mg/L。

运行的结果如图 4所示,进水平均油质量浓度为15.7、28.8 mg/L时,对油的去除率为70%左右,出水中油质量浓度低于10 mg/L。而在进水油含量较高时,去除率提高2%~14%,但出水油含量也随着进水油含量的提高而明显增加,在进水平均油质量浓度大于42.5 mg/L时,出水油质量浓度将超过15 mg/L。

实验发现,平均进水油质量浓度为139.5 mg/L的运行阶段,取得80%以上的去除率,但水解酸化池漂浮油量增加水面浮油增多,出水也变浑浊,装置受油冲击影响严重。因此,进水油质量浓度为30~40 mg/L是本生物法能否有效去除水中油的临界范围。

盐含量对处理效果的影响

基于采油污水普遍盐含量较高的特点,保持水解酸化段温度为53 ℃,接触氧化段和缺氧段温度为35 ℃,考察了该生化处理工艺对不同盐含量的抗冲击能力,其中盐含量以按比例添加单一NaCl的形式,调节至考察浓度。每次调节进水盐含量,稳定运行7 d。

在进水油质量浓度约为30 mg/L,盐质量浓度为4~20 g/L的各阶段,原油去除率稳定在60%左右,但低于不加盐时的去除率。此过程中,在初始盐质量浓度超过8 g/L时,出现了接触氧化单元溶解氧降低,生物膜出现脱落,装置出水浑浊的现象,表明生化系统受到冲击。此时,控制进水油含量不变,将水力停留时间由24 h提高至36 h后,运行状况逐渐改善。在油质量浓度为12.8 mg/L,盐质量浓度为40 g/L时,出水油质量浓度仍可稳定在7.0 mg/L以下,去除率达到46%左右,表现出一定的高耐盐性。

 絮凝沉淀工艺:虽然试验用水来源于现场生化系统处理后的二沉池出水,但是由于焦化废水毒害性较大、水质波动剧烈,使得污泥中的微生物分泌胞外聚合物较多、种群结构松散,从而导致二沉池出水色度大、悬浮物多,甚至出现跑泥的现象。为了减轻后续吸附和过滤工艺的负荷,需要对废水再次进行有针对性的絮凝沉淀。

       研究表明二沉池出水所含的悬浮物以不溶性有机物和胶体为主,往往带有一定量的同性电荷,相互排斥且难以自动聚集成大颗粒。因此试验药剂采用自主自行研制的XAC高效絮凝药剂,属于长链的高分子聚合物。特点是在水中可形成带电荷的长链多功能基团,具有压缩胶体双电层作用,使基团凝聚成较大颗粒絮状矾花,并快速沉降易于分离。絮凝剂和聚丙烯酰胺的投加量分别为2709/T和0.4g/t,絮凝时间为2min,沉淀时间为45min,处理效果。

絮凝/活性炭/低压膜工艺深度处理焦化废水中试研究

       试验结果表明,XAC絮凝剂对废水中的TOC具有明显的去除效果,虽然进水TOC浓度波动范围较大,但是沉淀后出水浓度在15—20mg/L,去除率为20%-40%。由于生化出水的pH为7.0左右,满足XAC絮凝剂的工作要求,无需额外的增加调节pH的设施,便于工业化的应用。同时该药剂对废水的色度同样具有良好的去除效果,去除率达到50%以上。

       活性炭吸附工艺:活性炭吸附工艺凭借自身的投资节省、操作简单和效果显著等优势,在工业化废水处理中具有广泛的应用,特别是对有机物具有非选择性的吸附作用。由于存在物料流失和吸附饱和等不足之处,试验装置配备了自动反洗和蒸汽再生系统。基于实验室小试的研究结果,中试试验采用的是广东鸿生10#颗粒木质炭,吸附停留时间为1.5h,处理结果如图3所示。

絮凝/活性炭/低压膜工艺深度处理焦化废水中试研究

     活性炭吸附工艺出水TOC稳定在12—14mg/L,去除效率保持在12%一32%之间,出水色度达到50倍以下,处理效果明显。由于从AJO系统的出水到进入活性炭吸附,经过了二级絮凝沉淀,因此有效的降低了活性炭负荷,在此试验期间并没有运行反洗和蒸汽再生程序。并且由于试验操作规范,没有发生物料流失的现象。

      低压膜过滤工艺:活性碳纤维是碳纤维技术和活性炭技术相结合发展起来的新技术,具有过滤和吸附的双重作用,国内外关于采用此工艺深度处理含有机物的废水的报道逐渐增加。本文的低压膜元件由高活性碳纤维制成,装填在圆柱形过滤罐中,采用四级串联运行方式,每一级可以单独的进行反冲洗。主要工艺参数为,工作压力为0.15—0.3MPa,孔隙率为85%,过水流量为3.5—4.5m3/(h˙m2)。


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